高频振荡器与变容二极管调频电路设计
1.分立元件部分
1.1总体电路图(原理图与谢自美所编的《电子线路》一样)
注意:L2为高频扼流圈
1.2设计过程
1.基本原理与实验书上一致,图上所有数据均为理论计算值,其中ICQ取2mA,VCEQ取6V,p取0.2时进行计算。最终数据需根据实际电路调试得到。
2.在进行计算时,我们最先将反馈系数F取1/7,用谢自美书上的公式C2/C3,但实际电路无法起振。经分析后,这是由于F取值太小所致,而且谢自美书上F的计算公式是错误的,正确的为F=C2/(C2+C3).需注意的是,我们这边有些组F取1/6起振正常,即F的具体参数要根据实际所需来定。 3.在管子的选取上,本实验经我们实践得出,9018,C9018均比较适用,而3DG12及3DG6还待验证。
4.实际焊接中电源线的去耦需注意,如图中的Cm,Cn两电容。而且去耦电容最好在电源接进来的地方加。
5.地线的处理极为重要,地线最好接成星形,即由多点直接接到一点,不要随意串联。其次,地线连接时不要和信号线有太多的交叉,因为高频中地线中是有信号存在的。
6.实际测量中图中C,D两点由示波器所测得的波形有较大的区别,这是由于示
波器探头衰减10倍档时输入电容大致为14.2~17.5pF,这一电容的引入让测量结果受到影响,但由D点接入时影响极大,具体可以通过下示的图进行推算后得到。
7.由于所用测量器材所限,在最大频偏的测量上无法达到要求,故这点没必要过分纠结。
8.经调频后在C点测得的调频波相位上可能不太理想,可以通过对变容二极管反偏电压的调整使其达到要求。但对于波形延迟半个周期且无法调整到正确的现象 ,我们推测可能原因有三方面:一是示波器在信号采集时与原信号不同步造成视觉上的延迟,二是电感电容的影响致使相位的不同步,三是地线信号串入所引起的。具体原因还待分析研究。
9.实践发现,为了电路的稳定,频率的波动较小,适当的采用贴片电容,电阻是必要的。
10.西勒电路可调性较克拉泼电路更好,两者原理上是一样的,计算类似,如下图所示。
此电路与电容三点式(为改进型)的稳定性较好,较集成的而言差不多。
2.集成片MC18P部分
2.1电路图
见谢自美《电子线路》P300图 注:理论计算值 取C1=50p(实用60p贴片电容),L1=10uF,耦合电容C2=0.1uF,滤波电容C7=0.1uF 取VQ=4V(由于V12=1.5V,故实际只能达到3.5V),则CQ=100pF R1=5.1K,R2=4.7K+503滑阻
取p=0.1得到Cc=11p(实用10pF电容) 其余基本与课本一致
2.设计过程
1.MC18的7,8脚与其内部原理图不符,两脚实际是直接导通着的。
2.输出幅度较大时波形失真,此芯片不能直接达到实验要求需对输出信号进行放大再输出。
3.芯片做出的震荡部分稳定度相比分立元件做的没有显著提高,可见分立元件也是比较适合此实验要求的。
4.各项数据需以实际电路调试所得为准,实际值可能与理论值相差较大。
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