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维普资讯 http://www.cqvip.com 装置达标专栏 扬子石油化工 2002,17(2):9 PTA装置技术发展回顾与展望 邢建良 柏正奉 顾新耀 (扬子石化公司化工厂) 摘要:回顾了扬子石化公司PTA装置自投产以来技术发展的整个过程,同时针对目前PTA装置各项技术指标与国内外新装 置技术指标作了对比分析,找出了存在的差距及形成的原因,并制定了部分改进措施,为下一步PTA装置的技术改造提出了参考 建议。 关键词:FrrA装置技术发展回顾展望 扬子石化公司化工厂精对苯二甲酸( )装置, 形势以及装置实际情况,决定对装置进行扩容改造, 由年产450 kt扩产到600 kt,同时提升装置的技术水 1978年引进美国Anxx ̄化学公司的专利技术,由德 国Lug(鲁奇)公司承建,上海医药设计院配套设计, 设计能力为2条225 kt/a的生产线共450 kt/a。由于 1981年国民经济调整,装置一度停缓建,直至1985年 6月装置正式开始动工兴建,1989年9月全面建成投 产,1991年10月通过国家竣工验收,1994年产量达 到450.2 kt。1995--1997年在原生产流程和生产方 式基本不变情况下,通过消除生产瓶颈进行扩容改 造,将PTA装置生产能力由450 kt/a提高到 600 kt/a,1997年的实际产量达到614.5 kt。 1 PTA装置技术进步历程 1.1装置投产达标 装置最初引进的技术为20世纪70年代初水 平,引进时氧化工艺为高温氧化法,在1985年恢复 平,从而降低装置能耗、物耗及三废排放。整个改造主 要依托国内技术力量,利用自身优势,特别是在充分依 靠化工厂生产一线工程技术人员的力量下完成的。 装置改造原则为:在装置主流程不变、主要设备 不变的情况下,通过消除装置“瓶颈”,解决部分工序 能力不足的问题。采取边生产边改造的方法,充分 利用一年一度大检修的时间逐步实施完成,没有对 装置生产造成大的影响。 1.3装置主要改造项目 (1) 氧化空压机组改造采用增压扩容技术,在 空压机空气人口处增加增压机,使空压机最大供气 能力提高了近60%。 (2)尾气膨胀透平改造采用保持原机组外壳 体不变,只更换透平转子的方式,提高了尾气能量的 回收率。 建设时,考虑到当时PTA技术发展的趋势,把高温 氧化改为中温氧化,流程及设备基本未作改动。 1989年1#线建成后,于9月投料开车一次成功。 由于装置技术的不够成熟,存在很多设计缺陷,在开 车后装置运行一直不稳定,主要表现为:装置堵、卡 (3)对部分塔处理能力进行扩容,针对PTA 装置双系列的改造,充分利用了原有设备。 (4)对氧化干燥机系统进行了改造。使2台 过滤机和2台干燥机可按不同组合自由操作。其中 1#线干燥机改造中采用了当时的先进技术,国产化 干燥机的成功应用填补了国内空白。2#线送料螺 旋改造中开发了可控双向输送螺旋。这2项均申请 并获得专利授权。 (5) 仪表控制系统改造采用Honeywell 严重,跑、冒、滴、漏多,设备故障频繁。2#线在1990 年建成投产后情况同1#线基本相同。针对这种情 况,化工厂开展了广泛的技术攻关活动,通过对工艺 参数的调整优化、管线阀门的改进更换、局部流程及 设备的改造等,使装置在1992年运行基本达到稳 定。随后装置的生产逐步走上正轨,产量逐年提高, 1994年2条生产线共完成产量450.2 kt,各项技术 指标全部达到原设计要求。 1.2装置扩容改造 TI)C一3000控制系统,使自控水平及装置安全性能 收稿日期:2002—02—10。 作者简介:邢建良,37岁,高级工程师。1986年毕业于江苏化 工学院,2001年南京工业大学研究生毕业,现任扬子石化公司化工 厂副厂长,曾公开发表论文多篇。 1994年装置达标后,结合当时国内PTA市场 维普资讯 http://www.cqvip.com ・10・ 扬子石油化工 2002年第17卷第2期 有了较大提高。 表1 改造前后主要经济技术指标对比 (6) 精制加氢预热系统改造采用精制结晶器 闪蒸蒸汽回收加热工艺,充分利用闪蒸蒸汽来加热 精制反应浆料,回收能量。 (7)精制压力离心机改造采用更换转子、改造 局部结构的方式,在不增加设备的情况下,使单台离 心机生产能力提高了50%。 (8) 精制常压离心机改造。1#线采用国产化 技术把原流程的常压离心分离改造成真空过滤分 离,2#线利用1#线旧常压离心机,使原3台增为5 台,改造后2条线能力都达到40 t/h以上。 (9)精制干燥机系统改造采用增加干燥机转速、 修改内部构造的方式,使干燥机能力得到相应的提高。 (1O) 对装置仪表、管道、机泵及公用工程系统 作了相应的改造。 1.4装置工艺技术改进 装置改造前后对原设计的部分工艺技术进行了 改进优化,使装置的运行稳定性得到了提高,各项消 耗有了降低。主要项目如下。 (1) 氧化反应器反应温度、压力优化以及氧化 *为去除大检修后的开工率,下同。 催化剂配比优化。 **以生产1 t VIA计,下同。 (2) 改进精制配料过滤器结构,解决了精制进 料预热器的堵塞问题。其中“Y”型过滤器防堵技术 1999年9月PTA装置2条生产线分别进行了 获得了专利授权。 高负荷试验,装置日产量达到2 100 t,比600 kt/a (3) 优化精制结晶器操作,解决了结晶器易堵 设计日产1 920 t提高了180 t,负荷率达到了改造 塞的问题。 后的109.4%,为原设计的153%。通过高负荷试验 (4) 在生产改造过程中形成了多项自有技术。 确定了装置在当时条件下的极限能力。 主要有:干燥机在线热处理技术,使干燥机停车处理 PTA装置2#线和1#线分别在2000年6月和 周期超过6个月;VIA母液降温技术;钯碳催化剂 12月进行了富氧氧化试验,并取得了成功。富氧氧 在线再生技术,使催化剂使用寿命有较大延长;氧化 化技术的应用可使装置单台氧化反应器能力提高 反应器防堵技术等。 5%~10%,综合能耗最大可下降约10 标油。扬 1.5 改造前后装置主要经济技术指标对比 子石化公司PTA装置富氧技术的开发应用填补了 装置主要改造项目在1995、1996年基本完成, 国内PTA工业生产领域的一项空白,打破了国外的 1997年进行扫尾工作,整个改造过程对生产基本未 技术垄断,获得了中国石化集团公司2001年度科技 造成影响。1997年的产量已超过600 kt的改造设 进步二等奖。 计目标,改造后装置日产VIA从1 370 t提高到 2001年9月PTA装置2条生产线分别进行了 1 920 t,提高了40%,同时技术水平也有较大提高,装 提高加氢反应器进料浓度的试验,浓度提高后装置 置能耗、物耗及污水排放均有较大辐度下降,见表1。 能耗可下降约8 标油,精制反应器产能得到提 1.6改造后装置的技术进步 高,同时污水排量有所下降。 装置经过600 kt/a改造后,技术水平虽然有了 这期间装置还进行了一系列的技术改造,如增 较大的提高,但同VI A装置先进技术相比仍有较大 加醋酸甲酯回收系统、氧化反应及配料优化系统、氧 差距,各种消耗相对较高。因此,改造完成后应将重 化薄膜蒸发器改造、精制母固过滤机改造等,使装置 点放在装置的优化操作上,不断挖掘装置潜力,以达 的消耗有了降低,环保得到了改善。装置历年主要 到节能降耗增效的目的。 指标如图1、图2所示。 维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年第17卷第2期 邢建良等.PTA装置技术发展回顾与展望 化后,目前装置运行已达到一个较为稳定的状态,产 羔 \ \ 能、消耗基本已接近目前条件的最佳水平。但这种 状况同国内、国外先进 装置技术相比,部分指 耀 :卦 U 删 髭 《 b 要 标仍有较大差距,分别见表2、表3。 2.1 国外先进PTA装置技术发展概况 每每 年份 Alnoco、Dupont和三井油化都是世界上最有影 图1 PTA装置HAc单耗与PTA产量 1一醋酸单耗;2一PTA产量 响的 生产商,从表3中可以看出,三家的工艺 技术各方面都存在一些差异。以氧化反应系统为 例,三井油化的氧化反应温度和压力较低,相应空压 b0 机的出口压力也就比较低,结晶器的数目就可减少; 且又采用转速较低、仅起防止反应器内固体沉淀作 用的锚式搅拌器,因此能耗低。但同时三井油化又 需要采用较高浓度的氧化催化剂及较大体积的反应 器,而且要在过滤过程中增加一道离心分离,这些措 bD \ 耀 犍 疆 ≈亡 年份 图2 grA装置P×单耗与综合能耗 1一综合能耗(以标油计);2一PX单耗 施又使投资增加,并且增加了控制产品质量的难度。 以氧化反应冷凝系统为例,该处是PTA装置中回收 能量重要的部位。Amoco和Dupont都只在该处回 收0.43 MPa和0.22 MPa的蒸汽,而三井油化在该 从图1、图2可看出,扬子石化公司PTA装置 技术水平逐年提高,如果说1997年各项指标取得进 处回收0.29,0.24,0.098,一0.029 a的蒸汽,回 步主要是依托改造使技术水平的提升,那么2000年 相比1997年各项指标的进步则主要是依靠不断的 技术攻关、技术创新及优化操作,是持续的技术进步 及管理水平不断提高的结果。 2现有技术同国内外技术对比 收的能量增加,相应装置的能耗可降低,但这样做同 时也造成换热器的换热面积增大,蒸汽透平结构变 得更为复杂,体积增加,投资也随之有比较大的增 加。因此,综观这3家PTA生产商,尽管在技术上 存在差异,但由于各项技术影响的彼消此长,使得3 家在包括产品质量、原料消耗、能量消耗总体技术指 标上的差异不是很大。 扬子石化公司PTA装置经过一系列的改造、优 表2扬子石化公司PTA装置同国内部分装置部分技术指标对比 *为PTA装置1 线数据; **以HBr计。 维普资讯 http://www.cqvip.com ・12・ 扬子石油化工 2002年第17卷第2期 表3扬子石化公司P'I'A装置氧化技术同国外技术对比 单台反应器多,使醋酸损耗相应增加。 设计值 (3)扬子石化公司PTA装置醋酸精馏塔塔顶 项目 扬 Atnoco Dupont 三井油化 馏出水中醋酸含量偏高,正常操作时水中醋酸质量 工艺 工艺 工艺 分数为0.7左右,而目前先进技术普遍为0.1% 生产能力 /(kt・aI1) 120 450 500 250 左右。 反应温度/12 195 191 201 186 2.4能耗高的原因 反应压力,/MPa 1.55 1.26 1.5 0.98~1.18 装置能耗高的原因主要在装置本身工艺上,以 催化剂(Co:Mn:Br)1:2:3 1:2:2 1:2:3 2:1:8 扬子石化公司 装置与同类 装置在用能方 回收蒸汽级别 伊a 0.53 【).43, 0.43,0.29,0.24, 面差别来进行比较,见表4。 0.20 0.20 0.098,一0.029 表4 PTA装置能耗分布对比表 尾气冷却 三级冷凝四级冷凝 四级冷凝四级冷凝 PX单耗/kg 659.98 658.6 659 665 HAc单耗/kg 57.89 41 47 44 醋酸钴单耗/kg 0.23 0.23 0.13 0.098 醋酸锰单耗/kg 0.45 0.51 0.23 0.052 四溴乙烷单耗/kg 0.59 0.189一 0.29 0.65 共沸剂单耗/1cg 一 一 1.0 0.3 综合能耗(标油)/kg 298.2 150 160 156 醋酸回收 直接精馏直接精馏 共沸精馏共沸精馏 * 以单台氧化反应器计; **以mr计。 *以脱盐水计。 2.2同世界先进技术的差距 扬子石化公司PTA装置目前差距主要在醋酸 2.4.1高压蒸汽差距分析 单耗和综合能耗上。从目前情况看,醋酸单耗相差 从表4可以得知,扬子石化公司 装置高压 10--15 kg,综合能耗相差100~130 kg。 蒸汽用量折合能耗比A高90 kg标油左右,主要原 2.3醋酸单耗高的原因 因如下。 2.3.1醋酸在装置的消耗组成 (1) 空压机出口压力同氧化反应器操作压力 醋酸在 装置作为溶剂使用,在中温中压的 的压差不同造成空气压缩过程中扬子石化公司 氧化反应过程中醋酸与氧气发生燃烧反应而发生损 PTA装置能耗增大。 耗,这是造成醋酸消耗的主要原因。随着工艺技术 (2) A采用氧化反应器第二冷凝器和氧化第 的不断进步,醋酸的消耗也在不断降低,目前世界先 一结晶器气相冷凝器副产蒸汽,能量回收充分。扬 进工艺已把醋酸燃烧损耗控制在40 kg以下,而扬 子石化公司这几部分采用循环水直接冷却工艺,能 子石化公司PTA装置目前燃烧损耗还在50 kg左 量不但没有回收,还消耗了循环水,造成空压机只能 右。装置其他工艺点的醋酸损耗也在不断降低,目 以消耗大量超高压蒸汽作为维持驱动所需的能量。 前世界先进工艺这一部分的醋酸消耗为2~3 kg,而 (3)精制配料操作浓度比A低约4%。 扬子石化公司的醋酸消耗大于5 kg。 (4)扬子石化公司采用的10.3 MPa蒸汽透 2.3.2醋酸消耗高的原因分析 平比A的8.0 MPa蒸汽透平在蒸汽等级上的差别 (1)扬子石化公司PTA装置氧化反应系统由 也是能耗高的一方面因素。 于原设计条件的限制以及增产扩容的需要,反应停 扬子石化公司PTA装置高压蒸汽消耗高主要是 留时间已大幅度缩短,致使氧化反应操作温度比目 由于装置的技术条件所造成的,是对装置余热利用的 前Amoco等先进技术的操作温度高至少40C,使燃 不充分,使装置用能结构不合理,用能大户空压机主 烧造成的醋酸消耗较多。 要依靠外供能源提供动力,装置能耗居高不下。单独 (2) 扬子石化公司PTA装置氧化反应器能力 对老装置进行能量回收改造难度大,成本高,比较合 小,台数多,相应开停车次数比目前先进PTA技术 理的是在新增PTA装置时以新带老、新旧整合。 维普资讯 http://www.cqvip.com 2002年第17卷第2期 邢建良等.PTA装置技术发展回顾与展望 ・ 13・ 2.4.2电耗差距分析 从表4可知,扬子石化公司VI'A装置电耗比A 高约14 kg标油,主要原因有: (1)扬子石化公司3台反应器搅拌机功率为 750 kw比A单台搅拌机高出160 kw; (2) 在扬子石化公司VI'A装置600 kt/a改造 时部分机泵采用双泵运行方式,不是最佳操作点,致 使电耗不合理; (3) 扬子石化公司VI'A装置2台增压机共 6 000 kw用电量,A没有该设备。 3今后改造方向 目前扬子石化公司正在进行1 050 kt/a VI'A 装置改扩建工程,将新增1套450 kt/a的VI'A装 置。为使新老装置的资源得到优化配置,保证扬子 石化公司能成为拥有当代先进VI'A生产技术、效益 好、竞争能力强、抗风险能力强的百万吨级VI'A生 产基地,新建的450 kt/a VI'A装置必须采用可与老 装置相依托的、具有当今先进水平而又费用相对低 廉的VI'A技术。新建装置应充分考虑国产技术,以 降低投资,减少固定成本费用。为保证扬子石化公 司VI'A装置1 050 kt/a改造后具有竞争力,将采取 以下几条措施: (1) 利用新装置引进技术及国产化攻关成果, 对老装置进行局部改造,使老装置物耗、能耗达到 20世纪90年代同期引进装置的技术水平; (2)引进国际先进核心、关键技术,结合扬子 石化公司VI'A专有技术与国产化技术攻关成果,确 保新装置在技术上有较强的竞争力,各项技术经济 指标达到国际先进水平; (3) 进一步提高设备国产化率,最大程度扩大 国产化设备的应用范围,降低投资成本。 3.1 PTA技术发展方向 (1) 装置产能提高。BP/Amoco拟在欧洲新 建单线能力为700 kt/a的生产装置,台湾东帝士在 厦门VI'A建设规模达900 kt/a。产能提高,单位固 定成本相应下降。 (2)低物耗、低能耗。目前先进的VI'A生产 技术醋酸单耗已达45 ,能耗可小于150 kg。 (3)低投资成本。采用新技术进行单元操作 合并。意大利Inca公司精制产品回收单元采用一 级压滤分离技术取代二级离心分离,杜邦T10工厂 省略了氧化干燥、贮存工序等,这样既降低了投资成 本,又可以降低现金操作费用。 (4)应用先进控制。优化装置运行,提高装置 平稳性。 (5)更加重视环保。利用CRU、CCU技术不 仅很好地处理了三废,又可变废为宝。 3.2老装置改造方向 为提高老装置技术水平,降低能耗、物耗, 1 050 kt改造过程中可以考虑在4个方面对老装置 进行改造,同新装置进行整合。 (1)提高老装置氧化反应器部分能量回收率, 把回收的富余蒸汽送新装置空压机驱动透平,降低 装置能耗。 (2)改变老装置的催化剂回收方式,可考虑送 新建装置的催化剂回收系统或利用新建装置的技术 另建催化剂回收系统,降低催化剂消耗,同时可降低 醋酸消耗。 (3)利用新建装置的先进技术改造老装置的 醋酸回收精馏塔系统,降低老装置的能耗及醋酸 消耗。 (4)改造老装置的VI'A产品输送系统,同新 装置输送系统进行优化配置,降低老装置能耗,还便 于对VI'A产品进行调度及管理。 通过新老装置的整合,可使装置综合能耗有较 大幅度下降,老装置的能耗可达到226~238 kg,同 时醋酸及氧化催化剂单耗也得到降低,使装置产品 成本降低。 4结语 扬子石化公司VI'A装置通过多年的技术攻关 和创新,使装置技术水平得到了很大的提高,同时形 成了许多自有的VI'A生产技术,目前已有9项 技术成果获得了专利授予权,5项VI'A技术成 果申请了专利,形成了14项专有技术。富氧氧化改 造填补了国内空白。中国加入WTO后竞争将更加 激烈,要保持企业有足够的竞争力,紧跟国际先进水 平,继续做好装置的技术进步,同时提高管理水平, 降低装置各项消耗,以降低产品成本,提高产品的市 场竞争力。 (审稿编委:戴厚良高级工程师) 

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