鞍钢技术 2014年第6期 ANGANG TECHNOLoGY 总第390期 (=,=.受 )兰. ..) 热轧厂精轧机上阶梯垫跑位原因分析与改进措施 金海林,孙启祥 (鞍钢集团朝阳钢铁有限公司,辽宁朝阳122000) 摘要:针对精轧机上阶梯垫在换辊中的跑位现象,通过对机械结构改进与控制程序修改完 善,有效控制了故障现象的发生,换辊时间从50 min减少到20 min,提高了生产效率。 关键词:热轧;轧机;上阶梯垫;窜位;换辊 中图分类号:TG333 文献标识码:A 文章编号:1006--4613(2014}06—0049—04 Analysis on Causes Leading to Slipping of Top Step Shims in Finishing Mill of Hot Rolled Mill and Countermeasures against Slipping Jin Hailin,Sun Qixiang (Chaoyang Iron&Steel Co.,Ltd.of Angang Group Co.,Chaoyang 122000,Liaoning,China) Abstract:With regard to the slipping phenomenon of top step shims in finishing mill during rolls changing,some mechanical structures of the finishing mill are upgrade and its control pro— gram is modiifed and SO the phenomenon of the breakdown in rolls changing is in effective contro1. And what S more rolls changing time is shorted form 50 minutes to 20 minutes and the productivity is improved. Key words:hot rolling;rolling mill;top step shim;slipping;roll changing 鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司钢轧厂 辊更换的一项重要课题。 1700 mm精轧机组F1一F7机架都设计有上阶梯 垫装置,用于补偿由于磨削造成的工作辊辊径减 1上阶梯垫跑位现象和原因分析 小,将压下AGC缸的行程保持在特定的范围内, 在换辊前上支撑辊先要下降到下极限位置, 并减少换辊时间。上阶梯垫装置安装在机架顶部 将上阶梯垫调整到换工作辊位置,如图1所示,然 内侧和AGC液压缸之间,主要由带位置传感器的 后上支撑辊上升到上极限位置,为工作辊的更换 移动液压缸、固定的导向框架和2个移动框架组 让出足够的空间。在调整阶梯垫过程中,阶梯垫经 成,每个移动框架上有若干个厚度不同的垫板,垫 常被提升的上支撑辊刮碰,导致跑位,或者是支撑 板下面与AGC液压缸活塞杆的上面相接触。 辊上升过程中发生干涉,不能上升到最大辊缝位 在热轧生产过程中,精轧机轧辊的更换是一 置,甚至阶梯垫不能调整到预定位置等现象,此时 个重要环节,换辊系统性能的好坏直接关系到轧 只有进入轧机内部利用螺旋千斤顶手动将AGC 钢生产线的作业率和轧钢产量。投产运行2年以 缸调整复位,7个机架换辊需要50 min才能全部 来,鞍凌1700 mm生产线7架精轧机组连续出现 完成.严重影响了正常换辊。 上阶梯垫跑位问题,使阶梯垫不能调整到换工作 1.1阶梯垫托架与AGC缸脱离造成支承辊上升 辊位置,从而无法调整轧机开口度的大小,严重影 卡阻 响了正常换辊。因此,如何防止阶梯垫跑位成为轧 上阶梯垫调整到换工作辊位置,然后上支撑 辊上升到上极限位置,在上升支撑辊到上极限位 金海林,工程师,1998年毕业于鞍山钢铁学院机械设计与制 置的过程中,经常出现上支撑辊上升到一半左右 造专业。E-mail:jinhailinag@163.com 后不再继续上升现象。进入轧机内部检查发现, 一49— 《鞍钢技术))2014年第6期 金海林等:热轧厂精轧机上阶梯垫跑位原因分析与改进措施 总第390期 1一移动框架;2一阶梯垫板;3一固定框架(导向框架);4一带位置检测的移动液压缸 图1阶梯垫在工作辊更换位置 AGC液压缸的缸杆顶部端面没有准确进入到托架 线,减小磨损和走行时间。 范围的内部,而是顶在托架的下侧外沿处被卡 2.1在上阶梯垫的托架上增加调整垫 住,造成上支撑辊上升不到最大辊缝位置。 在上阶梯垫的托架上增加调整垫,增加托架 反复研究图纸资料发现,阶梯垫托架与AGC 与AGC缸的重合度,防止AGC缸与托架分离,其 液压缸的配合尺寸存在设计缺陷,在上支撑辊下 具体方法如下: 降到最低位置时会使AGC缸缸杆顶部与托架相 (1)计算支撑辊平衡下降到最低位置时, 分离,,当阶梯垫调整到换工作辊位置使支撑辊平 AGC缸与托架的最小配合尺寸。 衡再次上升时,AGC液压缸窜位不能准确的进入 即:托架厚度+T型架头部厚度一T型架全长= 到托架范围内部,从而造成上述故障现象。 60+60-1 25=-5 mm 1.2阶梯垫托架磨损间隙变大造成阶梯垫跑位 说明支撑辊平衡下降到最低位置时,AGC缸 上阶梯垫由工作位置(阶梯垫液压缸行程360/ 与托架脱开距离为5 mm。原设计下极限位置示意 540/720 mm)调整到换工作辊位置(阶梯垫液压缸 图见图2所示。 行程180 mm),在调整过程中出现上阶梯垫液压 缸走到185 mm左右处无法继续调整,从而使反 馈值与设定值偏差超过程序设定偏差3 mm,使自 动换辊中断。通过现场实物位置观察和图纸对照 发现,阶梯垫上对AGC缸起导向定位作用的托架 磨损过大,导致AGC缸实际中心位置偏离设计 中心位置,当阶梯垫向换工作辊位置调整时与 AGC缸干涉卡阻,造成阶梯垫无法调整到换工作 辊位置。为了保证定位准确,托架使用4个月就必 1一牌坊;2--固定框架;3--托架;4--AGC液压缸 须进行更换。 图2原设计下极限位置示意图 2改进方案 (2)由于托架与移动框架换支撑辊位的悬挂 通过以上对阶梯垫跑位现象和原因分析,重 块为配合面,在托架上增加调整垫板后必定会与 点需解决以下几个问题: 移动框架换支撑辊位的悬挂块相干涉,不能更换 (1)解决托架与AGC缸分离问题; 支撑辊,所以必须减小悬挂块的尺寸。拆除悬挂块 (2)需将托架与AGC缸的接触形式进行修 的2块滑板(5 mm+15 mm),并初步将调整垫的厚 改,以减小磨损,保证对AGC缸位置精度要求; 度定为20 mm,再计算支撑辊平衡下降到最低位 (3)通过修改程序优化上支撑辊的行程曲 置时,AGC缸与托架的最小配合尺寸。 5()一 鞍钢技术 2014年第6期 ANGANG TECHNOLOGY 总第390期 即:托架厚度+T型架头部厚度+调整垫厚度一 部到阶梯垫承压板的距离。 T型架全长=60+60+20—125=15 mm 即:框架总厚度一压板厚度一托架厚度一T型架 说明调整垫的厚度为20 mm时,支撑辊平衡 头部厚度一调整垫厚度一承压板厚度_388-50--60— 下降到最低位置AGC缸与托架重合距离为15 mm, 60—20—65=133 mm>97 mm(等于阶梯垫的最大 满足要求。增加调整垫板后下极限位置示意图见 尺寸)。 图3所示。 说明增加20 mm调整垫后,阶梯垫移动框架 在全行程上也不会与AGC干涉。 2.2改变托架通过两侧工作面与AGC缸缸杆接 触定位 原先托架通过两个侧工作面与AGC缸缸杆 接触定位,接触形式为线接触。另外,精轧机每天 要换6-8次辊,使托架磨损加快,定位精度下降满 足不了换辊要求,造成故障。因此决定对托架进行 改造。根据AGC缸的缸杆直径尺寸将托架的导向 工作面改成圆弧形,再重新设计两者的配合间隙, 1一牌坊;2一固定框架;3一托架; Gc液压缸;5一调整垫板 将原来的线接触改为面接触,大大减少了工作面 图3增加调整垫板后下极限位置示意图 的磨损,保证了定位精度,使托架使用寿命延长到 (3)验证增加20 mm厚调整垫后,AGC缸顶 1年。改造前后托架示意图见图4。 A (a)改造前 (b)改造后 图4改造前后托架示意图 2-3修改程序优化上支撑辊平衡的行程控制 程下降20 mm,让出阶梯垫走行的空间即可,抽辊 修改程序优化上支撑辊平衡的行程控制,减 前新增赋值程序见图5(a);装完新辊后,PLC再次 少托架磨损和换辊时间。原程序设计为抽旧辊前 读取当前值,平衡行程下降到最大垫数再加20 mm, 支撑辊平衡下降到最低位置,阶梯垫由工作位置 装辊后新增赋值程序见图5(b)。原支撑辊平衡缸 退回到换辊位置;装新辊后,支撑辊平衡下降到最 行程曲线见图6(a),修改后支撑辊平衡缸行程曲 低位置,阶梯垫由换辊位置进到工作位置。通过修 线见图6(b)。 改程序,控制支撑辊平衡的下降行程,让出阶梯垫 的走行空间即可,这样既减少了支撑辊平衡全行 3改造效果 程升降造成的托架不必要磨损,又减少了走行所 (1)通过增加调整垫片,解决了AGC缸与托 需的时间,缩短了换辊时间。具体措施如下: 架的分离问题,避免了支撑辊上升不到极限位置 抽旧辊前,PLC读取平衡的当前值,使平衡行 的现象。换辊时点检员不再需要对AGC缸进行手 一51— 《鞍钢技术)2014年第6期 金海林等:热轧厂精轧机上阶梯垫跑位原因分析与改进措施 总第390期 动调整复位,7个机架换辊过程只需20 min即可 (3)再进一步修改优化支撑辊的行程,减少 全部完成,比改造前每次换辊节省30 min。每天按 了托架工作面的磨损。未改造前托架的使用寿命 3次换辊计算,每个月可以增加45 h的轧制时间。 为4个月,通过对工作面的改造和修改程序,托架 (2)通过对托架工作侧面的改造,基本解决 的使用寿命可以延长到1年,每个机架4个托架, 了AGC缸中心定位的问题,只要是跟踪好托架磨损 每个托架的费用为2 000元,一年七个机架可节 情况,对托架进行周期更换,就可以保证精度要求。 省2 OO0×4×7×2=11.2万 (a)加 ¨ (a)抽辊前 (b)装辊后 图5抽辊前和装辊后新增赋值程序 .(a) (b) 375 目 自 吕 350 \ 吕 \ . 325 3O0 .厂275 J -L 。 — O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 1 1 1 2 l 3 时间/min (a)原支撑辊 (b)修改后支撑辊 图6原支撑辊和修改后支撑辊平衡缸行程曲线 4结语 次,托架备件的更换周期由原来的4个月延长 改造后至今阶梯垫运行稳定,换辊时间由原来 到1年,七个机架一年可节省费用11.2万元。 的50 min减少为现在的20 min,每天按3次换辊 计算,每个月可以增加45 h的轧制时间,满足热 (编辑贺英群) 轧线更换工作辊的要求,提高了轧线作业率;其 修回日期:2014—05—14 一52一